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煤氣化污水預(yù)處理工藝

某煤氣化裝置采用GE水煤漿氣化工藝,產(chǎn)生的灰水中氨氮含量在380mg/L左右。為減輕下游污水處理裝置處理負(fù)荷,設(shè)計(jì)了一套污水預(yù)處理單元,用于處理來自水煤漿氣化來的含氨氮灰水(處理量約為灰水總量的35%左右)。該部分灰水經(jīng)煤氣化污水預(yù)處理裝置后(處理后灰水中氨氮含量在150mg/L左右),再與未處理的約65%灰水總量混合?;旌虾蠡宜邪钡恳罂刂圃?00mg/L以內(nèi),以滿足下游污水處理裝置生化需求。該污水預(yù)處理裝置于2017年投產(chǎn)運(yùn)行。期間,為降低運(yùn)行費(fèi)用和檢維修費(fèi)用,優(yōu)化了裝置運(yùn)行模式,由原來設(shè)計(jì)的2個(gè)系列同時(shí)運(yùn)行改為1個(gè)系列運(yùn)行,另一個(gè)系列備用。這就對(duì)污水預(yù)處理裝置運(yùn)行提出了更高要求。在實(shí)際運(yùn)行過程中,裝置出水溫度及氨氮指標(biāo)波動(dòng)較大,運(yùn)行周期在35天左右,造成檢修強(qiáng)度高并對(duì)下游污水處理裝置構(gòu)成運(yùn)行壓力。為此,通過研究裝置運(yùn)行機(jī)理,對(duì)存在的問題進(jìn)行分析,找出引起灰水外排氨氮不穩(wěn)定的原因,并采取相應(yīng)的優(yōu)化控制措施。

  一、流程及原理

  1.1 污水沉降

  某煤氣化污水預(yù)處理單元由沉淀、汽提和冷卻等三個(gè)工序組成。沉淀工序主要是用來降低煤氣化來灰水中的懸浮物及鈣鎂離子,以減緩汽提過程塔板的結(jié)垢。沉淀工序的主要設(shè)備為斜板沉降池。如圖1。

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  在微溶電解質(zhì)溶液中,有關(guān)離子濃度摹之乘積稱為離子積。對(duì)于微溶電解質(zhì)AnBm來說,溶液中[A]n[B]m稱為它的離子積。

  對(duì)于微溶電解質(zhì)物質(zhì)AnBm來說,溶液中C(A)C(B)稱為它的溶度積,用符號(hào)Ksp表示。C(A)、C(B)分別為A離子和B離子的摩爾濃度。

  根據(jù)沉淀的溶解和生成原理,按照溶度積Ksp規(guī)則,當(dāng)溶液中離子積[A]n[B]m<溶度積Ksp時(shí),是未飽和溶液,如果溶液中有固體存在,將繼續(xù)溶解,直至飽和為止;當(dāng)溶液中離子積[A]n[B]m=溶度積Ksp時(shí),是飽和溶液,達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡;當(dāng)溶液中離子積[A]n[B]m>溶度積Ksp時(shí),將會(huì)有AnBm沉淀析出,直至成為飽和溶液。例如,灰水中微溶電解質(zhì)Mg(OH)2的溶度積Ksp=[Mg2+][OH-],在常溫下約為1.8X10-11?;宜形⑷茈娊赓|(zhì)Mg(OH)2的離子積為[Mg2+][OH-]2。

  綜合以上溶度積規(guī)則,為了使灰水中鈣鎂離子化合物濃度下降,必須通過控制OH--離子濃度,使得微溶電解質(zhì)溶液中離子積[Mg2+][OH-]2大于溶度積常數(shù)Ksp(即[Mg2+][OH-]2>1.8X10"),就會(huì)有沉淀生成,進(jìn)而降低進(jìn)汽提塔等設(shè)備管線中灰水的硬度。

  1.2 氨根離子轉(zhuǎn)氨水化合物

  沉淀工序另外一個(gè)重要作用就是將氣化裝置來污水在斜板沉降池?cái)嚢璩鼗炷龜嚢杵骷靶跄龜嚢杵鞯臄嚢枳饔孟?,與濃度為20%的氫氧化鈉發(fā)生反應(yīng)。

  灰水中NH4+和OH-是不能共存的。NH4+與OH-形成的化合物是一水合氨NH3•H2O。

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  生成的一水合氨是弱電解質(zhì),因此NH4+與OH-比有二者結(jié)合生成NH3•H2O的趨向。生產(chǎn)NH3•H2O越多,經(jīng)汽提塔處理后越有利于灰水中氨氮濃度的下降。

  1.3 污水汽提

  經(jīng)斜板沉降池沉降和反應(yīng)后,灰水由提升泵升壓后,經(jīng)二級(jí)噴射器與閃蒸汽混合加熱到80°C后,進(jìn)入二級(jí)閃蒸塔。二級(jí)閃蒸塔出水經(jīng)一級(jí)噴射給料泵提升后,進(jìn)入一級(jí)噴射器與閃蒸汽混合混合加熱到110°C后,進(jìn)入二級(jí)閃蒸塔。二級(jí)閃蒸塔出水經(jīng)汽提塔給料泵提壓后從汽提塔中部的廢水進(jìn)口分布器進(jìn)入。

  低壓蒸汽從汽提塔底部進(jìn)入。汽提塔提憾段采用抗堵塔內(nèi)件,精憾段采用散堆填料。塔頂設(shè)置氨水冷凝器和水冷器。

  夾帶一水合氨(NH3•H2O)的灰水進(jìn)入汽提塔。在汽提塔中,利用低壓蒸汽對(duì)灰水進(jìn)行加熱,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),方程式如下:

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  反應(yīng)過程產(chǎn)生氨氣實(shí)際上是加熱破壞了NH3•H2O而使NH3逸出。汽提塔通過回流液收集逸出的氨氣形成氨水,再通過收集氨水至回流罐,一部分作為副產(chǎn)品外送,一部分作為塔頂回流液返回汽提塔。

  1.4 污水冷卻

  污水經(jīng)汽提后,流經(jīng)污水空冷器,通過對(duì)空冷器管束強(qiáng)制通風(fēng)冷卻,污水溫度得以下降;該股污水再經(jīng)污水冷卻換熱器冷卻至40°C以內(nèi),外送下游污水處理裝置。

  二、沉降優(yōu)化

  2.1提升沉降時(shí)間增強(qiáng)絮凝沉降效果

  運(yùn)用沉降原理來解決凈水問題為人們所熟知。絮凝沉降是礦業(yè)和煤化工等領(lǐng)域進(jìn)行固液分離的重要技術(shù)之一。沉降工藝是指在重力作用下懸浮固體在水中的分離過程,即固相物質(zhì)在液相中的遷移。通過對(duì)氣化裝置來灰水取樣分析,分別記錄垂直沉降1min、3min、5min、7min后的上層清液體積。清水分離率與垂直沉降時(shí)間的關(guān)系如圖2。在1~5min內(nèi)清水分離率變化明顯,隨著時(shí)間的推移,清水分離率變化漸漸變緩慢。

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  通過垂直沉降實(shí)驗(yàn),有效沉降時(shí)間是制約清水分離率的關(guān)鍵因素。所以,提升有效沉降時(shí)間是解決灰水沉降的有效手段。

  通過清理斜板沉降池內(nèi)的淤泥,增加斜板沉降池的體積來提升灰水在斜板沉降池內(nèi)的停留時(shí)間,從而達(dá)到“空間換時(shí)間”的目的,延長有效沉降時(shí)間,灰水沉降效果明顯。清理斜板沉降池后,灰水絮凝沉降效果在汽提塔運(yùn)行效果中得以顯現(xiàn),汽提塔壓差明顯趨于平穩(wěn)。

  2.2 提升堿度降低灰水硬度

  根據(jù)污水在斜板沉降池的設(shè)計(jì)原理,要使灰水中析出沉淀或要使沉淀更完全,就必須創(chuàng)造強(qiáng)堿性條件,使其離子積大于溶度積,灰水中鈣鎂離子在斜板沉降池以沉淀的形式沉積,汽提塔塔盤堵塞速率下降,進(jìn)而延長污水預(yù)處理裝置的運(yùn)行周期。

  在污水預(yù)處理裝置運(yùn)行實(shí)踐中,我們改變加入斜板沉降池內(nèi)的堿量,并收集了經(jīng)斜板沉降池后灰水中硬度指標(biāo)。設(shè)定兩個(gè)時(shí)間段,1月9日~1月12日為一個(gè)時(shí)間段(T1),2月9日~2月12日為一個(gè)時(shí)間段(T 2)。每日取3個(gè)時(shí)間點(diǎn)的灰水硬度值。時(shí)間段T1的平均硬度在460以上,實(shí)踐段T2的平均硬度在200以下。

  通過實(shí)踐表明,在微溶電解質(zhì)溶液中,加入含有同離子的強(qiáng)電解質(zhì)NaOH時(shí),微溶電解質(zhì)多相平衡將向沉淀的方向移動(dòng),降低了灰水中的硬度(圖3)。

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  根據(jù)裝置運(yùn)行數(shù)據(jù),隨著斜板沉降池岀口灰水硬度的下降,出口灰水中氨氮指標(biāo)在同步下降(圖4)。

  2.3 提升堿度提高氨根離子轉(zhuǎn)化率

  通過研究NH4+與OH-生成一水合氨NH3•H2O的反應(yīng)機(jī)理,提升Ok濃度有利于反應(yīng)向正反應(yīng)方向進(jìn)行。

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  灰水與氫氧化鈉生產(chǎn)的NH3•H2O越多,為汽提塔提供更多的一水合氨,越有利于灰水中氨氮濃度的下降。

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  三、汽提塔操作優(yōu)化

  汽提過程脫氨氮就是用蒸汽和灰水在汽提塔內(nèi)直接接觸,將灰水中的一水合氨NH3•H2O分解成揮發(fā)性的氨,氨氮由液相擴(kuò)散到氣相。

  某煤氣化污水預(yù)處理裝置就是運(yùn)行此法的典型案例。汽提過程在一篩板塔內(nèi)用低壓蒸汽加熱,蒸汽與灰水在篩板塔塔盤上逆流接觸。塔頂出來的游離氨經(jīng)回流液吸收,生產(chǎn)濃度一定的工業(yè)用氨水,避免了稀氨水的排放。

  在操作過程中,我們注意到塔頂氣在帶壓狀態(tài)下溫度較低時(shí),少量的NH3和CO2會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生產(chǎn)氨基甲酸氨,反應(yīng)方程式如下:

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  此反應(yīng)為可逆反應(yīng)。氨基甲酸氨沉積結(jié)晶后會(huì)堵塞出塔頂管線和回流罐頂部氣相管線,制約裝置汽提塔平穩(wěn)運(yùn)行。所以,選擇合適的操作壓力,保證塔內(nèi)溫度不低于生成氨基甲酸氨的最高溫度,就能使其分解。經(jīng)過摸索,我們將回流罐壓力控制在15kPa左右,出氨水換熱器溫度控制在65?80°C之間,可有效汽提塔操作的平穩(wěn)性。

  四、換熱系統(tǒng)操作優(yōu)化

  依據(jù)管殼式換熱器的穩(wěn)態(tài)傳熱方程:Q=K•A•△t

  式中,Q—熱負(fù)荷,K—總傳熱系數(shù),A—換熱面積;△t—平均溫差。

  在換熱面積A—定的工況下,要使管殼式換熱器發(fā)揮最大的作用,需要提升總傳熱系數(shù)K或提升平均溫差△t。管殼式換熱器帶走的熱負(fù)荷取決于總傳熱系數(shù)與平均溫差的乘積K•△t。

  對(duì)于管層的介質(zhì)流速,兩個(gè)管殼式換熱器并聯(lián)時(shí)要低于串聯(lián)時(shí),那么總傳熱系數(shù)要下降。

  對(duì)于管層介質(zhì)與冷源溫差,兩個(gè)管殼式換熱器并聯(lián)時(shí)要高于串聯(lián)時(shí),那么平均溫差△t會(huì)上升。

  為了使出污水冷卻換熱器的溫度低于40℃,結(jié)合以上換熱關(guān)鍵參數(shù)分析,我們對(duì)流程現(xiàn)有換熱器的流程進(jìn)行了串聯(lián)和并聯(lián)實(shí)踐。

  2月23日11時(shí),污水(廢水)岀預(yù)處理裝置的溫度為39.9°C,此時(shí)廢水冷卻器2組換熱單元為并聯(lián)模式。2月23日11時(shí)10分,將廢水冷卻器2組換熱單元由并聯(lián)模式改為串聯(lián)模式,污水處預(yù)處理裝置的溫度升至40.4-41.1°C之間,并趨平穩(wěn)。2月23日16時(shí)29分,將廢水冷卻器2組換熱單元由串聯(lián)模式改為并聯(lián)模式,污水處預(yù)處理裝置的溫度降至39.1-39.7°C之間(圖5)。

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  實(shí)踐表明,污水預(yù)處理單元廢水換熱器的2組換熱器采用并聯(lián)模式較串聯(lián)模式效果好。主要是由于污水水量走換熱器的管層,冷熱介質(zhì)平均溫差對(duì)換熱效果的影響比傳熱系數(shù)對(duì)換熱效果的影響大,并聯(lián)模式時(shí)總傳熱系數(shù)與平均溫差的乘積積K•△t較串聯(lián)時(shí)大(K并•△t 并> K串•△t 串),從而提升了管殼式換熱器的熱負(fù)荷(Q并>Q串),最大限度地發(fā)揮了廢水換熱器的換熱效果。

  五、結(jié)論

  提高堿度斜板沉降池混合池內(nèi)的堿度,讓進(jìn)入斜板沉降池前攪拌池的灰水pH值控制在12以上;保持汽提塔回流和塔頂外送,在壓差平穩(wěn)的前提下盡可能加足品質(zhì)穩(wěn)定的低壓蒸汽;務(wù)必穩(wěn)定運(yùn)行外送氨水泵及回流罐的壓力,調(diào)節(jié)回流量要緩慢;對(duì)于處理水量較大的2組廢水冷卻器,并聯(lián)模式比串聯(lián)模式能發(fā)揮更好的作用。

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