隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高和對(duì)城市中水回用的推行,越來越多的已建電廠將鍋爐補(bǔ)給水的膜處理工藝列入技改項(xiàng)目。城市中水污染性高,在其回用過程中,多家發(fā)電企業(yè)的化學(xué)制水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)問題。
1 系統(tǒng)概況
某火力發(fā)電廠發(fā)電機(jī)組的補(bǔ)給水處理工藝為:
城市中水→中水處理系統(tǒng)→清水泵→生水加熱器→自清洗過濾器→超濾裝置→超濾水箱→超濾水泵→反滲透保安過濾器→反滲透裝置→中間水箱→陽(yáng)床→陰床→混床→除鹽水箱。
中水處理系統(tǒng)來水為城市污水廠二級(jí)處理出水,水庫(kù)來水為備用水源。
近年來,由于城市污水廠二級(jí)處理出水水質(zhì)較中水處理系統(tǒng)進(jìn)水設(shè)計(jì)值有較大改變,電廠在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中采用污水廠來水與水庫(kù)來水的混合水。
補(bǔ)給水處理系統(tǒng)中的超濾膜組件為科氏中空纖維膜件,處理裝置采用內(nèi)壓錯(cuò)流過濾,每套裝置額定進(jìn)水流量為120 m3/h,產(chǎn)水率設(shè)計(jì)為90%,出水淤泥污染指數(shù)(SDI)≤2;反滲透膜組件為陶氏螺旋卷式膜件,處理裝置采取一級(jí)二段處理方式,每套裝置額定出力80 m3/h,回收率控制在75%。
2 膜處理設(shè)備壓差異常
2018年7月,電廠開始增大城市中水用量,超濾和反滲透設(shè)備出現(xiàn)壓差上升趨勢(shì)。至2019年3月,超濾跨膜壓差上升至0.1 MPa,反滲透跨膜壓差上升至0.2 MPa,嚴(yán)重影響了制水水質(zhì)和水量。
檢查發(fā)現(xiàn),超濾膜裝置的進(jìn)水端面覆蓋有一層暗棕色黏泥,有腥臭味,其灼燒減量為71.2%,XRF分析表明,其主要成分為鈣、鐵及硅的化合物,判定超濾膜存在有機(jī)物、微生物和無機(jī)鹽混合污染;反滲透膜元件表面有白色晶體,其中二段末端膜元件質(zhì)量增重約15 kg,刮取的白色晶體樣品能夠全部溶于稀鹽酸,并有大量氣泡排出,判定其主要成分為碳酸鹽。
為恢復(fù)設(shè)備性能,進(jìn)行了在線化學(xué)清洗,清洗工藝為堿洗→殺菌→酸洗→堿洗。投運(yùn)后,設(shè)備性能恢復(fù),但反滲透保安過濾器濾芯使用周期仍不足1個(gè)月。檢查發(fā)現(xiàn)濾芯表面顯深棕色,局部有黑色斑塊。
3 膜處理設(shè)備污染分析
膜處理設(shè)備嚴(yán)重污染,說明中水處理系統(tǒng)出水不合格。反滲透預(yù)處理各項(xiàng)目水質(zhì)分析結(jié)果見表 1。
表 1反滲透預(yù)處理各項(xiàng)目水質(zhì)分析結(jié)果
由表 1可知,中水處理系統(tǒng)基本沒有處理效果,關(guān)鍵指標(biāo)不降反升。其原因:
(1)石灰軟化系統(tǒng)以澄清池出水堿度低于2 mmol/L為控制指標(biāo)調(diào)整加藥量,造成石灰投加過量,使出水硬度超過進(jìn)水硬度,pH高于混凝最佳pH;
(2)澄清池后加酸調(diào)pH系統(tǒng)按設(shè)計(jì)值控制pH為7.0~8.5,控制值偏高,最終導(dǎo)致反滲透進(jìn)水有一定的結(jié)垢傾向(朗格里爾指數(shù)LSI約為1.27)。
3.2機(jī)械攪拌澄清池
自城市中水的占比提高后,澄清池出水濁度經(jīng)常超標(biāo),偶爾出現(xiàn)翻池現(xiàn)象。主要原因:
(1)中水處理系統(tǒng)沒有設(shè)計(jì)加熱裝置,冬季水溫低,水的黏度大,不利于膠體凝聚;
(2)澄清池未投加殺菌劑,存在微生物滋生問題;
(3)池內(nèi)污泥回流不暢導(dǎo)致污泥沉積池底,日久腐化發(fā)酵形成大塊松散腐殖物,并加帶腐敗氣體漂于水面;
(4)石灰加藥量不合理,致使出現(xiàn)出水硬度高于進(jìn)水。由于運(yùn)行狀況不良,混凝澄清對(duì)COD的去除率較低,加劇了后續(xù)膜工藝設(shè)備的污染傾向,且增大了后續(xù)殺菌劑的用量。
3.3超濾水箱
超濾出水合格,但反滲透保安過濾器污堵,因而考慮超濾水箱存在污染。檢查發(fā)現(xiàn),水箱內(nèi)壁四周有一層松軟的黑色泥狀物附著,用手可擦除,厚度約為0.1 mm,且局部有大塊透明黏膜附著,類似瓊脂,黏膜內(nèi)包裹有白色顆粒狀物體,透明黏膜有腥臭味。水箱底部防腐層手感粗糙,覆蓋有較多鐵屑。
取黑色泥狀物進(jìn)行分析:樣品不溶于NaOH、丙酮溶液;置于0.1 mol/L HCl溶液中24 h,樣品基本溶解,且溶液呈淡黃色;將樣品在105 ℃下烘至恒重,然后于850 ℃下灼燒2 h,其灼燒減量為33.3%。說明黑色泥狀物中大部分為無機(jī)化合物。
對(duì)微生物黏膜內(nèi)白色顆粒狀物質(zhì)進(jìn)行分析:將樣品置于0.1 mol/L HCl溶液中有氣泡產(chǎn)生;樣品在105 ℃下烘至恒重,然后于850 ℃下灼燒2 h,其灼燒減量為44.7%;灼燒后進(jìn)行XRF分析,分析結(jié)果見表 2。分析結(jié)果表明,白色顆粒物質(zhì)主要成分為碳酸鈣。由于超濾產(chǎn)水有結(jié)垢的傾向(LSI>1),推測(cè)是Ca2+、HCO3-在大塊透明黏膜內(nèi)濃縮,反應(yīng)后形成碳酸鈣。
超濾水箱內(nèi)存在有機(jī)物、微生物和無機(jī)鹽的混合污染。膜處理設(shè)備投運(yùn)后,超濾水箱內(nèi)污染物被不斷攜帶進(jìn)入反滲透保安過濾器,被濾芯截留,形成了黑色斑塊。
4 解決措施及效果
4.1 增設(shè)曝氣生物濾池
曝氣生物濾池是集固液分離和生物降解有機(jī)物于一體的污水處理設(shè)備,可有效去除水中的COD、氨氮、總磷等。將其增設(shè)于機(jī)械攪拌澄清池之前,一方面可解決澄清池生長(zhǎng)生物膜、濾床阻塞結(jié)塊的問題,避免澄清池投加殺菌劑時(shí),低劑量殺菌效果不足造成澄清效果變差,高劑量對(duì)絮凝劑的副作用加大同樣造成澄清效果差的兩難情況;
另一方面可降低超濾膜污染,延長(zhǎng)膜的壽命,因?yàn)橛袡C(jī)物污染是超濾膜污染的主要因素,尤其是粒徑遠(yuǎn)小于膜孔徑的小分子有機(jī)物,而混凝澄清處理只能去除大部分懸浮物、膠體粒徑范圍的有機(jī)物。
此外,曝氣生物濾池具有抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)的特點(diǎn),可有效減輕城市中水供水質(zhì)量波動(dòng)頻繁給預(yù)處理帶來的負(fù)面影響。
根據(jù)技術(shù)資料,擬修建的生物濾池對(duì)COD的去除率約為40%,氨氮去除率約為60%,濁度去除率約為50%,總堿度去除率約為20%。
4.2 調(diào)整軟化混凝條件
合理改變運(yùn)行方式,可以使澄清池出水水質(zhì)明顯提升。具體措施:
(1)優(yōu)化攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速。正常運(yùn)行時(shí)攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速控制在350~400 r/min,由于城市中水占比增大,使得泥渣生成量增大,調(diào)低轉(zhuǎn)速在280~350 r/min,降低回流比,既可保證第1反應(yīng)室內(nèi)進(jìn)水與泥渣接觸充分,又可避免提升水量太大沖擊分離區(qū)泥渣層。
(2)優(yōu)化澄清池排泥周期??刂频?反應(yīng)區(qū)5 min沉降比在10%~20%,較原來下調(diào)5%,每2 h取樣化驗(yàn)一次,并根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行手動(dòng)排泥。
(3)低溫運(yùn)行時(shí)增大助凝劑的用量,冬季時(shí)投加量增至2 mg/L。
(4)合理調(diào)整石灰加藥量,降低出水硬度。城市中水所占體積分?jǐn)?shù)與Ca(OH)2理論投加量關(guān)系。
實(shí)際處理中,往往有許多因素影響化學(xué)反應(yīng),所以石灰的實(shí)際投加量應(yīng)由調(diào)整試驗(yàn)來確定。城市中水占比70%的混合水水質(zhì)隨Ca(OH)2加藥量的變化,對(duì)于城市中水占比70%,水庫(kù)來水占比30%的混合水,經(jīng)軟化混凝試驗(yàn)得到的最佳Ca(OH)2投加量為248 mg/L。而若以出水堿度低于2 mmol/L為控制指標(biāo)調(diào)整加藥量,會(huì)造成石灰投加過量,水中鎂硬轉(zhuǎn)化為鈣硬,進(jìn)而增大反滲透濃水的碳酸鹽結(jié)垢傾向。
4.3維護(hù)超濾水箱
對(duì)超濾水箱進(jìn)行了徹底清洗,清洗步驟:清水沖洗→殺菌沖洗→除鹽水沖洗;同時(shí)檢查了水箱內(nèi)壁環(huán)氧樹脂防腐層的完整性。
日后停運(yùn)檢修期間,應(yīng)加強(qiáng)水箱內(nèi)部清洗檢查,若存在防腐層缺陷,應(yīng)重新涂刷防腐涂層。
運(yùn)行中超濾進(jìn)水維持余氯在1~2 mg/L,抑制超濾膜和超濾水箱的微生物滋生,再添加亞硫氫鈉還原劑去除反滲透進(jìn)水中的余氯,控制反滲透進(jìn)水ORP<200 mV。
4.4防止反滲透膜結(jié)垢
一是對(duì)反滲透進(jìn)水、濃水均進(jìn)行結(jié)垢傾向的計(jì)算。
以城市中水占比70%的軟化混凝出水為例,經(jīng)測(cè)定其中的全堿度、硬度、1/2Ca2+濃度依次為2.48、6.25、3.03 mmol/L,溶解固形物為1 000 mg/L,pH為9.97。
不考慮離子活度并忽略加酸對(duì)溶解固形物的影響,當(dāng)水溫為25 ℃時(shí),若要使反滲透進(jìn)水LSI值為0,那么進(jìn)水的pH應(yīng)低于7.50,即加酸系統(tǒng)控制進(jìn)水pH低于7.5。
若反滲透裝置的回收率為75%,膜表面離子濃度與主體水流離子濃度比值為1.13,膜對(duì)HCO3-的透過率為5%,水溫與進(jìn)水相同,那么反滲透膜面濃水的pH為8.09,LSI值為1.84,通過添加阻垢劑可以滿足濃水側(cè)不結(jié)垢。如美國(guó)清力公司的PTP-0100、PTP-2000藥劑,其可以使?jié)馑械腖SI值最大分別維持為2.8、3.2。
當(dāng)然pH也不應(yīng)過低,過低不僅會(huì)造成加酸的浪費(fèi)和膜對(duì)HCO3-的透過率升高,而且會(huì)加劇反滲透給水管道的腐蝕。
二是對(duì)反滲透系統(tǒng)的藥劑進(jìn)行更換時(shí),應(yīng)進(jìn)行藥劑的配伍性試驗(yàn),分別檢測(cè)混合后殺菌劑的殺菌性能和阻垢劑的阻垢性能。
3 結(jié) 語(yǔ)
膜處理工藝運(yùn)行工況調(diào)整后,設(shè)備運(yùn)行狀況良好,相對(duì)穩(wěn)定,反滲透膜化學(xué)清洗周期延長(zhǎng)2~3倍,但是超濾和反滲透設(shè)備膜元件都出現(xiàn)不可逆的通量損失。
可見,如果日常維護(hù)較差或?qū)λ霈F(xiàn)問題采取措施不當(dāng),就會(huì)嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行,大大縮短膜元件的使用壽命。由于膜組件污染受水源、季節(jié)、處理方式、設(shè)備條件、維護(hù)方式等多因素影響,運(yùn)行人員應(yīng)當(dāng)將膜處理工藝看作系統(tǒng)工程,加強(qiáng)監(jiān)測(cè),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),形成因地制宜的防控方法。
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