某鉬冶煉廠廢水排放量為生活污水80~120t/d,工業(yè)廢水50~100t/d。其中生活污水主要來自員工宿舍樓、辦公樓、餐廳的污水排放,工業(yè)廢水主要來自鉬冶煉煙氣制酸凈化工序產(chǎn)生的廢水。盡管目前排放廢水符合環(huán)保要求的GB8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但隨著企業(yè)發(fā)展和員工的增加,生活污水排放量不斷增加,COD和氨氮年排放總量也在逐年增加,同時(shí)生產(chǎn)廢水原水中含有亞硫酸根離子導(dǎo)致化學(xué)需氧量(COD)最高達(dá)到1000g/L,影響總排口COD排放指標(biāo)。自2016年新投建高錸酸銨回收系統(tǒng)后,廢水中又引入了氨氮和氯離子,導(dǎo)致COD和氨氮指標(biāo)節(jié)節(jié)攀升。該鉬冶煉廠對(duì)環(huán)保問題高度重視,于2018年撥付專項(xiàng)環(huán)保資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,對(duì)生活污水、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,取得了較好的效果,實(shí)現(xiàn)了生活污水和工業(yè)廢水零排放。
1 生活污水處理系統(tǒng)的改造
1.1 改造前生活污水處理系統(tǒng)工藝流程
改造前生活污水處理系統(tǒng)工藝流程見圖1。
來自生活區(qū)的生活污水被收集送至污水地下池,通過池壁上部的過濾網(wǎng)溢流至地下槽。地下槽中的提升泵將污水提升至一級(jí)和二級(jí)生化曝氣池,池內(nèi)的活性淤泥對(duì)污水進(jìn)行生化處理,然后送至消毒池用二氧化氯消毒。生活污水經(jīng)過處理,COD<100mg/L,氨氮(ρ)小于25mg/L,滿足市環(huán)保局COD<380mg/L、氨氮(ρ)小于35mg/L的排放要求。
1.2 生活污水零排放新工藝
改造后生活污水處理系統(tǒng)工藝流程見圖2
生活污水送至化糞池,大顆粒的雜物在化糞池中沉降下來,然后污水進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)水量的調(diào)節(jié),再經(jīng)提升泵送入地埋式一體化裝置進(jìn)行生化處理。生化處理后的清水經(jīng)提升泵送至多介質(zhì)過濾器進(jìn)行過濾,過濾后清水自流進(jìn)入回用水池,經(jīng)w(NaClO)8%次氯酸鈉溶液消毒后送至達(dá)標(biāo)水池。改造后的生活污水出水COD在50mg/L以下,氨氮質(zhì)量濃度在35mg/L以下,可全部回用于廠區(qū)作為綠化噴灌草坪、道路清掃灑水等用水。地埋式一體化裝置是一種厭氧好氧(AO)脫氮工藝的生化處理系統(tǒng),該裝置由缺氧區(qū)、好氧區(qū)、二沉區(qū)、清水區(qū)等四大部分組成,其生化處理工藝流程見圖3。
在該裝置中,污水與二沉區(qū)的回流污泥一起進(jìn)入缺氧區(qū),在缺氧區(qū)內(nèi)通過缺氧微生物的新陳代謝作用將污水中的有機(jī)污染物分解,并由反硝化菌的新陳代謝作用將污水中氨氮、NO3-和NO2-反應(yīng)生成N2而脫氮。經(jīng)過脫氮的污水進(jìn)入好氧區(qū),通過好氧微生物、硝化菌等微生物的新陳代謝作用將CODcr、BOD5等有機(jī)污染物徹底降解、并將氨氮氧化為NO3-或NO2-作為反硝化脫氮反應(yīng)的電子受體。經(jīng)過好氧區(qū)的污水再進(jìn)入二沉區(qū),在二沉區(qū)內(nèi)泥水經(jīng)過固液分離,上清液自流進(jìn)入清水區(qū),沉淀下來的污泥一部分回流到缺氧區(qū)再次利用,一部分進(jìn)入化糞池定期抽吸外運(yùn)。
2 工業(yè)廢水處理系統(tǒng)的改造
2.1 改造前工業(yè)廢水處理系統(tǒng)工藝流程
改造前工業(yè)廢水處理系統(tǒng)工藝流程見圖4。
鉬鐵冶煉及制酸系統(tǒng)工業(yè)廢水,由廢水泵送入一段和二段中和處理槽(每段都是1用1備2個(gè)槽),加入w[Ca(OH)2]10%~15%石灰乳溶液進(jìn)行中和反應(yīng),調(diào)節(jié)溶液pH值為6~9后排放至濃密機(jī)濃縮沉淀,底流質(zhì)量分?jǐn)?shù)約30%的石膏溶液由底流閥排至石膏渣槽,由石膏渣泵送入壓濾機(jī)壓濾,濾液流入溢流池,濾餅廢渣填埋處理。濃密機(jī)的上清液從壁上端溢流管溢流至溢流池,經(jīng)水質(zhì)分析合格后達(dá)標(biāo)排放。
2.2 工業(yè)廢水零排放新工藝處理前工業(yè)廢水中重金屬、氟等含量并不高,經(jīng)石灰中和法處理后完全能滿足排放指標(biāo),因此此次工藝改造不考慮對(duì)廢水中重金屬的處理。
改造后工業(yè)廢水處理系統(tǒng)工藝流程見圖5。
在酸性條件下向工業(yè)廢水中加入過量石灰乳溶液,在不斷攪拌下進(jìn)行中和反應(yīng),生成硫酸鈣和亞硫酸鈣,再送至濃密機(jī)處理,后續(xù)按改造前原流程將石膏渣進(jìn)行壓濾。新工藝增加對(duì)溢流液的處理:
向溢流池加入w(NaClO)8%次氯酸鈉溶液將亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣后,溢流液先后通過一級(jí)和二級(jí)曝氣池進(jìn)入pH調(diào)節(jié)池,用w(H2SO4)5%硫酸溶液調(diào)節(jié)pH值為7~9,然后送至溢流水槽。向溢流水槽中加入陰離子型聚丙烯酰胺(PAM)進(jìn)行沉淀,上清液溢流至收集池回用或排放,底流排至濃密機(jī),分離出的污泥通過壓濾機(jī)壓成泥餅外運(yùn)填埋。
新工藝合理利用現(xiàn)場(chǎng)原有設(shè)備,將原二段中和處理槽分別改為一級(jí)和二級(jí)曝氣池,一段中和處理備用槽改為溢流水槽,僅需增加PAM儲(chǔ)槽、硫酸儲(chǔ)槽、次氯酸鈉儲(chǔ)槽及部分管道,并新增pH測(cè)定儀實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。
3 生活污水和工業(yè)廢水的改造效果
生活污水處理系統(tǒng)改造前,生活污水晝夜排放量差距大,通過手動(dòng)操作提升泵來控制污水出口閥門的流量,所以污水地下池水位不穩(wěn)定,且地下池容積太小,池底腐臭淤泥沉積,造成提升泵易壞,系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定。經(jīng)過改造,增加的化糞池解決了腐臭淤泥沉積的問題,改用由浮球液位開關(guān)控制泵開停的30m3/h流量泵,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
工業(yè)廢水處理系統(tǒng)改造前,雖然廢水經(jīng)處理后能達(dá)到GB8978—1996三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但還殘存一定的難以去除干凈的懸浮物和色度,受礦物性質(zhì)影響,會(huì)出現(xiàn)各種顏色的排水。經(jīng)過改造,濃密機(jī)上清液中的亞硫酸鈣通過曝氣、加w(NaClO)8%次氯酸鈉溶液氧化生成硫酸鈣,然后用w(H2SO4)5%硫酸溶液在pH調(diào)節(jié)槽調(diào)節(jié)pH值至7~9,再加入絮凝劑PAM,懸浮物被沉淀下來,出水清澈透明,無雜色,達(dá)到GB8978—1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
經(jīng)新工藝處理后的生活污水和工業(yè)廢水指標(biāo)見表1。
目前,工業(yè)廢水可產(chǎn)生達(dá)標(biāo)回用水65~100m3/d,主要有3種回用途徑:①用于硫酸車間煙氣凈化工序補(bǔ)充洗滌水,用量為25~35m3/d;②用于尾氣吸收工序配制純堿溶液,用量為16~33m3/d;③用于廢水處理配制石灰乳溶液,用量為15~20m3/d。有少量未使用完的回用水留存于備用池,直至存滿后外排。由此以來,該鉬冶煉廠產(chǎn)生的生活污水和工業(yè)廢水基本上實(shí)現(xiàn)了零排放。
在上述廢水處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),存在以下2個(gè)問題:①次氯酸鈉用量較大導(dǎo)致成本有一定幅度的增加;②回水造成鹽分累積會(huì)導(dǎo)致填料洗滌塔的結(jié)晶物過多,從而影響回水的循環(huán)利用次數(shù),這需要技術(shù)人員進(jìn)一步對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行研究和完善。( >
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