1、工程概況
電鍍廢水成分復(fù)雜,其中往往含有大量鎳、鉻、銅等重金屬,處理問題一直是環(huán)保行業(yè)的一大難題。某污水處理公司,接納的污水主要來自蘇州某電鍍園區(qū),原設(shè)計(jì)水量為2000m3/d,主要為4種廢水,其中含鎳廢水20%,含鉻廢水20%,含銅廢水10%,綜合廢水50%。目前每天收納廢水總量約為1200m3/d,主要有含鉻廢水、含銅廢水、綜合廢水、含鎳廢水等。
原有工藝處理系統(tǒng)采用重金屬加藥處理-CASS生化系統(tǒng)混凝沉淀-過濾系統(tǒng)組合工藝,于2012年投入調(diào)試運(yùn)行,但系統(tǒng)不穩(wěn)定,針對《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB1900-2008)中表3的要求,目前污水廠運(yùn)行過程中第一類污染物檢測口總鎳等未能達(dá)到排放要求,總排口的總鎳、氨氮、總磷、CODcr未能達(dá)到排放要求。突出表現(xiàn)在生化系統(tǒng)不起作用,對CODcr和氨氮的去除率很低,一般都低于20%。根據(jù)前期調(diào)研得知其原因主要如下:一是前期處理重金屬的過程中,投加的各類鹽較多,加上廢水中現(xiàn)有可能存在的鹽分導(dǎo)致廢水鹽分含量過高,二是廢水中殘留的重金屬對微生物存在毒害作用。
納米鐵技術(shù)是近年來發(fā)展的一種新技術(shù),基于鐵單質(zhì)對絕大多數(shù)重金屬離子具有良好的還原特性,將鐵單質(zhì)加工為納米粒徑級別的鐵粉,高達(dá)10000倍以上的體表面積比極大的提高了吸附及還原反應(yīng)的速度,同時(shí)鐵單質(zhì)很高的密度也使得反應(yīng)后的固液分離很容易完成,從而大大減少了沉淀反應(yīng)時(shí)間和污泥體積,因此該技術(shù)用于電鍍廢水處理得到了越來越多的重視。
針對廢水處理工藝系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題,經(jīng)過小試試驗(yàn),確定在廢水處理系統(tǒng)采用納米鐵技術(shù),對原有重金屬處理段進(jìn)行改進(jìn),使用納米鐵藥劑取代重捕劑。經(jīng)過近1年的運(yùn)行表明,該技術(shù)較好的解決了原有運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重金屬處理段第一類污染物檢測口總鎳等不達(dá)標(biāo)的問題,生化段也得以穩(wěn)定運(yùn)行正常,總排口的總鎳、氨氮、總磷、CODcr能達(dá)到排放要求。
2、廢水水質(zhì)
該電鍍園區(qū)排出廢水可以分為4股類型,在2014年5月至7月3個(gè)月間監(jiān)測的生產(chǎn)廢水水質(zhì)及處理要求排放標(biāo)準(zhǔn)限值如下表1所示。
3、廢水處理工藝
3.1 廢水處理工藝流程
本次改造對原工藝流程不做改變,僅在重金屬處理段采用納米鐵藥劑替換原有重捕劑,因此工藝流程參見上圖1。
3.2 主要構(gòu)筑物及運(yùn)行參數(shù)
3.2.1 調(diào)節(jié)池,pH調(diào)整池,反應(yīng)池,沉淀池
重金屬處理階段主要作用是去除重金屬,使廢水各項(xiàng)重金屬指標(biāo)在進(jìn)入生化系統(tǒng)前達(dá)到排放要求。在現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池內(nèi)加酸、堿、焦亞硫酸鈉(含鉻廢水處理線),以確保進(jìn)入處理系統(tǒng)的廢水pH穩(wěn)定在6~9之間。在現(xiàn)有的初沉池反應(yīng)區(qū)投加納米鐵藥劑以及次氯酸鈉,現(xiàn)有初沉池沉降區(qū)用于固液分離,污泥進(jìn)入現(xiàn)有的初沉污泥池,加藥反應(yīng)部分投加次氯酸鈉(綜合廢水處理線、含鎳廢水處理線)、納米鐵和PAM,沉淀部分用于固液分離,污泥進(jìn)入現(xiàn)有的物化污泥過渡池。各池體積如下:
3.2.2 CASS生化系統(tǒng)
主要運(yùn)行控制參數(shù):MOS的質(zhì)量濃度為3000~4500mg/L,DO的質(zhì)量濃度為2.0~3.0mg/L,pH值為6.5~7.5%,m(CODCr):m(N):m(P)=200:5:1,污泥經(jīng)二沉池與水分離后回流至好氧池,過剩的污泥進(jìn)入污泥處理單元。
3.2.3 混凝反應(yīng)沉淀池
絮凝沉淀池由反應(yīng)池和沉淀池組成。二沉池出水在反應(yīng)池添加PAC、PAM,生成脫穩(wěn)礬花,然后在沉淀池內(nèi)用蜂窩斜管加速污泥沉降,實(shí)現(xiàn)污泥分離,絮凝沉淀池700m3。
3.2.4 過濾系統(tǒng)
過濾系統(tǒng)由多介質(zhì)過濾器、精密過濾器和活性炭過濾池構(gòu)成,進(jìn)一步去除廢水中的SS和COD。
4、運(yùn)行結(jié)果
4.1 應(yīng)用納米鐵工藝前后檢測數(shù)據(jù)比較
該污水廠的廢水處理改造工程于2015年1月完成,2月開始調(diào)試運(yùn)行,經(jīng)過近1年的運(yùn)行,選取2015年4~6月的3個(gè)月的平均數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。表2是工藝出水主要污染因子的檢測數(shù)據(jù)。從表2可以看出,應(yīng)用納米鐵藥劑技術(shù)后,不僅重金屬完全符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),總排放口COD、氨氮等指標(biāo)也有較大降低。
4.2 系統(tǒng)運(yùn)行表現(xiàn)比較
采用納米鐵替代重捕劑作為重金屬處理技術(shù)后,消除了一類排放口不達(dá)標(biāo)問題,同時(shí)大大降低了鹽類濃度和附加COD的輸入,從而改善了生化系統(tǒng)進(jìn)水的毒性。這是由于在重金屬處理段大大削減了重金屬的濃度,使得對生化系統(tǒng)微生物的脅迫大大降低,微生物活性也得到較好改善,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
5、結(jié)論
采用納米鐵技術(shù)改進(jìn)重金屬處理段工藝,可以有效提高系統(tǒng)對重金屬的去除能力,克服傳統(tǒng)重捕劑技術(shù)穩(wěn)定性的不足,解決重金屬處理段第一類污染物檢測口總鎳等不達(dá)標(biāo)的問題,同時(shí)可以有效地改善生化系統(tǒng)運(yùn)行條件,生化段也得以穩(wěn)定運(yùn)行正常,確保了處理廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。采用納米鐵技術(shù)工藝,不需要改變原有投藥和反應(yīng)體系,節(jié)約投資成本,操作靈活方便,且化學(xué)污泥產(chǎn)量也得到了降低,綜合處理運(yùn)行成本變化不大,在電鍍行業(yè)具有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。( >
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